真空泵喷射器无法投入的原因分析及解决方法

   2016-06-17 1029
核心提示:有市场用户反映,他们所购买的真空泵成套装置故障中,“喷射器无法投入”占比最大,导致真空泵出力受限,影响凝汽器真空的改善。对机组经济性影响较大,低温季节时6号机真空泵喷射器无法投入,真空泵出力受限,导致凝汽器真空不佳,现在消除真空泵“喷射器无法投入”故障,提高…
有市场用户反映,他们所购买的真空泵成套装置故障中,“喷射器无法投入”占比最大,导致真空泵出力受限,影响凝汽器真空的改善。对机组经济性影响较大,低温季节时6号机真空泵喷射器无法投入,真空泵出力受限,导致凝汽器真空不佳,现在消除真空泵“喷射器无法投入”故障,提高成套装置出力,提升低温季节时凝气器真空0.8kPa。
一、真空泵喷射器无法投入的原因分析:
1、喷射器旁路阀内漏
2、机械磨损增大
3、机械磨损增大
4、检修维护不到位
5、检修维护不到位
6、检修标准制定不当
7、低温季节冷却水温度高
8、喷射器气源含水份过大
9、喷射器流量调节不当
检测中发现,主要原因是:喷射器旁路阀无内漏现象,喷射器表面温度稳定,不低于0℃。检查喷射器旁路阀前后温差达到8℃~15℃,表明阀门内漏严重,直接影响真空泵成套装置出力,喷射器投入时管壁温度从常温到-15℃剧烈变化。凝汽器真空随之大幅波动,检查喷射器进口管道含大量水份。
二、解决方法:
1、喷射器气源改到湿度相对较小的大气。喷射器气源改接至大气并加装手动隔离阀和滤网。
2、为了消除阀门内漏,检修改型阀门,对翻版式逆止阀进行合理化改造,采用可靠性高的气动衬胶蝶阀消除内漏。
经实现后,效果对比后表明:真空泵D改造后喷射器投入正常,在558MW负荷下,B侧凝气器真空提高0.88 kPa、排气温度下降2.77℃。而改造投入费用10万元,煤耗降低1.8g/kWh,每年节约煤5184吨煤,节约发电成本230万元,减少了CO2、 SO2排放。
 
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